第(2/3)頁 但他們只是按照平常的檢測(cè)工序重新進(jìn)行了一遍抽樣,發(fā)現(xiàn)結(jié)果沒有問題之后就重新開始生產(chǎn)了。 所以也就漏過了小孔內(nèi)壁加工存在的質(zhì)量問題。 證據(jù)就擺在面前,既然有錯(cuò),就得承認(rèn)。 “回去之后,開一次全廠職工大會(huì),這件事情,我們需要檢討?!? …… 不過,611所那邊對(duì)于渦噴14B要得很急。 畢竟涉及到飛發(fā)匹配的工作,而且還有已經(jīng)表達(dá)過購買意向的外方用戶給壓力。 所以檢討之前,還是得先把問題給解決了。 回到410廠的當(dāng)天晚上,首先召開的是一次小規(guī)模的技術(shù)研討會(huì)。 “以目前國內(nèi)的情況,要換用電液束流加工法,短期內(nèi)肯定是沒有指望的,所以,咱們沒有別的選擇,只能在電火花技術(shù)的基礎(chǔ)上想解決辦法。” 鐘世宏開篇就定下來了基調(diào): “賀工,能不能考慮通過減小電流強(qiáng)度或者縮短脈沖寬度的辦法,在加工過程中減小重熔層的厚度?” 坐在這里的都是老技術(shù),既然問題已經(jīng)確定在出現(xiàn)了重熔層,那么一些基本的原理還是難不倒大家的。 被稱為賀工的中年人叫做賀濤,就是負(fù)責(zé)電火花打孔加工過程的工段長。 可惜基本原理和實(shí)際操作中還是存在距離。 賀濤果斷搖了搖頭: “渦輪葉片的材料加工難度本來就高,減小電流強(qiáng)度雖然能緩解重熔問題,但會(huì)影響到開孔的精度和位置,現(xiàn)在8個(gè)安培的電流,已經(jīng)是我們工段經(jīng)過測(cè)試之后,確定能維持加工質(zhì)量的最小電流了。” “至于縮短脈沖寬度,那不是我們能控制的,需要更換更好、更精密的電極,夾裝設(shè)備也要更換……” 他沒有繼續(xù)說下去,但結(jié)論已經(jīng)非常明顯了。 如今這個(gè)電火花小孔加工機(jī)床都是經(jīng)過410廠幾年攻關(guān)才拿出來的東西,上哪去找更先進(jìn)的設(shè)備去? 制造業(yè)有時(shí)候就是這樣,牽一發(fā)而動(dòng)全身,看著原理很簡(jiǎn)單的事情,想要落實(shí)在生產(chǎn)端,往往需要很長時(shí)間的努力才能突破。 “既然沒辦法在加工過程中減小重融層厚度,那就只能考慮后處理工序了。” 鐘世宏看向了另外一位工程師。 對(duì)方輕輕咳嗽了兩聲,然后說道: 第(2/3)頁