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盡管正是年末最忙的時候,但這個項目在科工委那邊還是一路綠燈,最后只用了幾天時間就走完了整個流程。
當常浩南重新乘飛機返回盛京的時候,已經有一名來自611所、參與過殲7F設計工作的工程師一起跟著了。
八三工程那邊只剩下一些在試訓基地需要完成的零散試飛科目需要補充,已經沒有什么工作需要常浩南來完成,因此他降落之后便直接趕往了負責渦噴14發(fā)動機性能調整的606研究所。
相比于裝著兩臺發(fā)動機的殲8C,更輕、更小而且是單發(fā)的殲7F要求自己裝備的動力具備更高的可靠性和壽命,對于推力的要求反而并不高。
為此606所專門開發(fā)了一個新的型號,渦噴14B。
具體的變動也不多,主要就是通過降低渦輪前溫度,以犧牲大概5%左右的推力為代價,換取更低的故障率,以及首翻周期從150小時提高到250小時。
同時把發(fā)動機配套的發(fā)電機功率從原本的18kw提高到了20kw。
畢竟只有一個發(fā)動機,卻要帶動一個功率不低的KJL7雷達,還得留出一些余量來應付其它子系統(tǒng)。
相應地,原來安裝在殲8C上的型號被命名為渦噴14A
這項工作并不困難,因此,盡管總設計師閻忠誠已經把主要精力放在了渦噴14的航改燃機設計上,昆侖發(fā)動機項目組的其它人還是靠著常浩南之前留下的設計經驗完成了改進。
這樣的效率大大出乎了常浩南的預料,并且他在經過一番檢查之后,也確定了渦噴14B的設計并沒有什么問題。
對于90年代中葉的華夏航空工業(yè)而言,即便是這種對發(fā)動機性能的微調,能夠一次做到這種程度,那也是十分令人欣喜的。
“410廠那邊,已經開始生產一臺這個型號的樣機了,如果出廠測試沒有問題的話,大概年后就會發(fā)給蓉城那邊進行裝機匹配了。”
這種變化很小,尤其還是降低性能的的子型號,一般無需像之前那樣再去搞完整的地面和空中平臺測試。
然而,常浩南并沒能高興太長時間。
兩天后的一個早晨,剛剛吃完早飯的他就被負責型號改進的副總設計師劉丹給叫住了。
“常工,410廠那邊的消息,渦噴14B的樣機在出廠測試的過程中出故障了。”
聽到這句話之后,原本還有些困意的常浩南瞬間清醒了過來。
他做了幾個連續(xù)的深呼吸,讓自己冷靜下來。
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